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    貴冶50m3液氧貯槽外殼凍裂事故分析與安全措施

    2016-7-29 11:50:14

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    游剛江銅集團(tuán)公司貴溪冶煉廠(chǎng)制氧車(chē)間
    1:50m3液氧貯槽流程簡(jiǎn)介
    CF-50000/8型真空絕熱式低溫液氧貯槽工作原理見(jiàn)圖來(lái)自6500m3/h制氧機(jī)和 10000m3/h制氧機(jī)主冷的液氧,分別通過(guò)HC7和HC8進(jìn)入貯槽,通過(guò)汽化器升壓后可對(duì)槽車(chē)充裝;由PIAS13O1放空閥控制貯槽壓力,進(jìn)行調(diào)配 進(jìn)液和充裝過(guò)程;返液流程為帶壓液氧通過(guò)Vl322避開(kāi)兩個(gè)止回閥經(jīng)HC7和1V1309分別返回各自主冷。
    2:事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
    2.1:2000年11月 20日,兩套制氧機(jī)組在完成年度大修后正常開(kāi)車(chē)出氧,于l1月23日對(duì)50m3貯槽進(jìn)液,但2001年元月上旬,因臨近春節(jié)液體銷(xiāo)售受到影響,貯槽液位持 續(xù)上升,至5000mm左右(約42m3)。工藝人員為安全起見(jiàn),將DCS中HC7、HC8進(jìn)液閥全部關(guān)閉,采取1%液體排放和大氣排放措施。2001年 1月25日,制氧主控制室內(nèi)操作人員突然聽(tīng)到室外一聲沉悶的爆裂異響,立即沖出室外查看,發(fā)現(xiàn)50m3液氧貯槽外殼一道較長(zhǎng)的裂口,并伴有冷氣泄出,隨即 采取了相應(yīng)的緊急從充裝口臨時(shí)排液措施(未設(shè)計(jì)排液管線(xiàn))。
    2.2現(xiàn)場(chǎng)勘查
    事故發(fā)生后,經(jīng)車(chē)間協(xié)同新技術(shù)公司和杭氧廠(chǎng)家技術(shù)人員,組成現(xiàn)場(chǎng)檢查小組進(jìn)行 勘查,發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題:
    l、在貯槽外殼12O度方位、高。7960mm處,外殼出現(xiàn)不規(guī)則結(jié)冰現(xiàn)象,且有一處表面“S”型裂紋。見(jiàn)圖2
    2在貯槽外殼7O 度方位、5650mm和7123mm高處分別有兩道裂紋,裂縫最大錯(cuò)邊約2mm。
    3用真空計(jì)檢查貯槽夾層,完全喪失真空。?4通過(guò)種種現(xiàn)象分析和貯槽重 新滿(mǎn)液試驗(yàn),確認(rèn)貯槽內(nèi)膽完好。
    3事故原因分析
    3.1通過(guò)專(zhuān)家小組多方論證分析,事故主要原因:是當(dāng)液氧貯槽滿(mǎn)液后,因進(jìn)液閥HC7和HC8密封問(wèn)題 關(guān)閉不嚴(yán),致使液位繼續(xù)上漲,液體通過(guò)頂部放空閥排出,正好滴漏在簡(jiǎn)體上,使外殼凍裂。
    3.2設(shè)計(jì)缺陷
    1、廠(chǎng)家在設(shè)計(jì)時(shí),沒(méi)有考慮到液體排放問(wèn)題,未設(shè)置 底部排液管線(xiàn)。使運(yùn)行單位在液滿(mǎn)初期無(wú)法進(jìn)行排液操作,只好等待槽車(chē)運(yùn)輸。
    2、緊急變更“失誤”。2000年l1月,液氧貯槽在調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn) 6500m3/h制氧機(jī)進(jìn)貯槽管線(xiàn)上止回閥無(wú)法打開(kāi),同時(shí),因10000m3/h制氧機(jī)返液管道閥門(mén)1V1309墊片泄漏,經(jīng)與廠(chǎng)家協(xié)商采取了緊急變更措 施,即抽取了止回閥閥芯彈簧和臨時(shí)封閉了10000m3/h制氧機(jī)返液管道,造成貯槽液滿(mǎn)后無(wú)法返液的后果。
    3、頂部放空閥管道過(guò)短。貯槽放空閥 PIAS1301及管道放置在貯槽頂部,由一直徑45mm氣動(dòng)閥控制和一根長(zhǎng)不足800mm的管道組成(貯槽外筒半徑為2000mm),液體隨壓力噴出 時(shí),正落在槽體外殼表面。
    3.3操作措施不當(dāng)
    1、當(dāng)初所有工藝人員第一次接觸低溫液體貯槽,無(wú)操作經(jīng)驗(yàn),缺乏應(yīng)急處理能力。
    2、過(guò)于相信貯槽進(jìn)液閥門(mén)的 密封性能,在貯槽液位到設(shè)計(jì)值時(shí),只關(guān)閉了氣動(dòng)進(jìn)液閥門(mén),而未關(guān)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)閥。
    3、為防止貯槽因液位過(guò)高而造成超壓現(xiàn)象,長(zhǎng)時(shí)間將頂部放空閥 PIAS1301處于全開(kāi)狀態(tài)。
    3.4其他
    1、現(xiàn)場(chǎng)氣動(dòng)進(jìn)液閥關(guān)閉不嚴(yán)。雖然DCS中已關(guān)閉此閥,但因高位差作用和密封問(wèn)題仍然保持微量的持續(xù)進(jìn) 液。
    2、保溫效果不良。因貯槽長(zhǎng)途運(yùn)輸,珠光砂在安裝過(guò)程中發(fā)生下沉,造成貯槽簡(jiǎn)體局部傳冷不均勻。
    3 安全處理措施
    1、經(jīng)協(xié)商由廠(chǎng)家來(lái)人處理、完善設(shè)計(jì) 不當(dāng)之處,恢復(fù)原設(shè)計(jì)方案。
    2、增設(shè)液體排放管線(xiàn),并改造頂部放空管道。為防止液體帶出的類(lèi)似故障,在放空管末端引一根氮?dú)夤艿溃瑢⑺鶉姵龅囊后w通過(guò)汽化 管全部汽化,類(lèi)似液體排放噴射器作用。見(jiàn)圖4所示,可徹底防止液體帶出,投入后的使用效果良好。
    3、保溫外殼進(jìn)行全面的著色探傷檢查。用著色劑檢查,以確 定裂紋延伸端點(diǎn),在端點(diǎn)處打孔,以消除應(yīng)力作用,再打磨裂縫、補(bǔ)焊,并在斷裂區(qū)用鋼板覆蓋,與原簡(jiǎn)體板焊合以保證夾層氣密性能。
    4、補(bǔ)加珠光砂(約 2m3)后抽真空,以減少冷損。
    5、加強(qiáng)對(duì)操作人員的貯槽崗位培訓(xùn),提高貯槽類(lèi)似故障應(yīng)急處理能力,特別是在加強(qiáng)液氧貯槽內(nèi)部碳?xì)浠衔锓治龅耐瑫r(shí),不斷 加強(qiáng)對(duì)外部設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)。
    5、結(jié)束語(yǔ)
    貴冶50m3液氧貯槽自2001年4月恢復(fù)投入運(yùn)行至今,使用狀況良好,特別是貯槽頂部放空管線(xiàn)的改造效果明 顯,在日常運(yùn)行中,即使在貯槽壓力較高時(shí)放空,伴有的氣液夾帶混合成份亦能全部汽化,為貯槽安全運(yùn)行提供了保障。
     
     
     
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